箱式工業(yè)爐在工業(yè)生產(chǎn)中比較常見,用途比較廣泛,主要用于有色金屬的淬火、正火及退火等熱處理工作,效率高、易控制和結(jié)構(gòu)簡單等特點(diǎn),根據(jù)需處理產(chǎn)品的材質(zhì)不同選用不同型號(hào)與用途的工業(yè)爐。箱式工業(yè)爐的原理是根據(jù)實(shí)際爐溫與設(shè)定溫度的偏差,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)接通或斷開供給爐子的熱源能量,從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)改變熱源能量的大小,使?fàn)t溫穩(wěn)定在設(shè)定的溫度偏差值范圍內(nèi),以滿足熱處理工藝的需要。我單位所采用箱式工業(yè)爐產(chǎn)于20世紀(jì)70年代,長、寬、高分別為9m、3m、4m,屬于大規(guī)格箱式工業(yè)爐,主要用于有色金屬銅及銅合金管棒材的熱處理作業(yè),年處理量達(dá)3 000t。原控制方式設(shè)計(jì)為手動(dòng)控制,由于設(shè)計(jì)缺陷,熱處理控溫效果不好。在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行熱處理時(shí),爐內(nèi)溫度無法根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)節(jié),熱處理效果達(dá)不到預(yù)期,該原因?qū)е潞芏喈a(chǎn)品因物理性能達(dá)不到要求而報(bào)廢,且爐子能耗居高不下,使產(chǎn)品熱處理的生產(chǎn)成本大量增加,不符合現(xiàn)代綠色環(huán)保制造的要求。經(jīng)研究論證后決定采用現(xiàn)代控制技術(shù)對(duì)該箱式爐進(jìn)行數(shù)字化改造。
1. 原理與構(gòu)成
箱式工業(yè)爐主要由爐體和電控系統(tǒng)組成。爐體主要由爐殼、爐襯、爐門、活動(dòng)式爐底臺(tái)車和環(huán)保型新材料加熱器組成。其中,爐襯采用具有保溫效果好的環(huán)保、熱慣性小的新型耐火磚砌制;加熱器設(shè)計(jì)為新型高傳導(dǎo)型電阻絲;爐底臺(tái)車采用繞線并進(jìn)式控制系統(tǒng)進(jìn)行控制,有效避免了鏈?zhǔn)絺鲃?dòng)結(jié)構(gòu)造成的供電線路經(jīng)常損壞、接觸不好的問題。
對(duì)于數(shù)字化設(shè)計(jì)與改造后的工業(yè)爐,其電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)為手動(dòng)與自動(dòng)控制兩種方式。手動(dòng)控制采用按鈕與溫度控制儀表組合的方式;自動(dòng)控制方式采用觸摸屏與可編程控制器等數(shù)字化裝置相結(jié)合的方式,兩種控制方式可以互換。為了解決工業(yè)爐內(nèi)部熱處理溫度不均勻的問題,數(shù)字化改造后的工業(yè)爐內(nèi)部設(shè)計(jì)增加3臺(tái)熱交換特種耐熱風(fēng)機(jī),均勻分布在爐體上部。在熱處理工作過程中,需要溫度均勻化處理時(shí),先由數(shù)字化儀器根據(jù)實(shí)際檢測的爐內(nèi)溫度進(jìn)行運(yùn)算、比較后,輸出程序控制其接通與斷開,負(fù)責(zé)工業(yè)爐內(nèi)部溫度的調(diào)節(jié),保證爐膛內(nèi)各區(qū)溫度均勻分布,從而滿足熱處理要求。為了提高熱交換特種耐熱風(fēng)機(jī)的使用壽命和工作效率,三組熱交換風(fēng)機(jī)均采用水冷式電動(dòng)機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。手動(dòng)控制方式設(shè)計(jì)為微電路控制固態(tài)繼電器,由固態(tài)繼電器控制各區(qū)主接觸器進(jìn)而實(shí)現(xiàn)加熱功能。自動(dòng)控制方式設(shè)計(jì)為觸摸屏與可編程控制器控制方式,由觸摸屏收集并發(fā)出控制指令,啟動(dòng)可編程控制器內(nèi)部所編制專用程序,控制繼電器-接觸器系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)箱式工業(yè)爐的熱處理功能。
爐內(nèi)熱處理區(qū)分為6個(gè)區(qū),即1區(qū)為爐門區(qū)、2區(qū)為爐后區(qū)、3區(qū)為爐頂區(qū)、4區(qū)為爐左側(cè)區(qū)、5區(qū)為爐右側(cè)區(qū)、6區(qū)為爐底區(qū),每個(gè)區(qū)的溫度由6組K型熱電偶進(jìn)行檢測,每個(gè)區(qū)的加熱器均接為星形,每個(gè)加熱區(qū)主接觸器下端均安裝一個(gè)熱繼電器,在加熱器發(fā)生短路故障時(shí)可以有效切斷加熱系統(tǒng)。
2. 手動(dòng)工作方式
在此種工作方式下,將工作方式切換開關(guān)SB14旋轉(zhuǎn)至手動(dòng)方式,接觸器KM7合,通過按鈕SB1、SB2啟停1區(qū)加熱系統(tǒng);按鈕SB3、SB4啟停2區(qū)加熱系統(tǒng);按鈕SB5、SB6啟停3區(qū)加熱系統(tǒng);按鈕SB7、SB8啟停4區(qū)加熱系統(tǒng);按鈕SB9、SB10啟停5區(qū)加熱系統(tǒng);按鈕SB11、SB12啟停6區(qū)加熱系統(tǒng);每個(gè)區(qū)熱處理工作都是通過溫控表設(shè)定熱處理溫度后,由溫控表輸出一個(gè)直流控制信號(hào)給固態(tài)繼電器(SSR),使其導(dǎo)通,從而接通主接觸器實(shí)現(xiàn)各區(qū)加熱工作。各區(qū)熱處理實(shí)際溫度由各區(qū)熱電偶進(jìn)行檢測,檢測到的實(shí)際溫度值反饋給溫控表后,由溫控表對(duì)實(shí)際溫度與設(shè)定溫度進(jìn)行比較,輸出控制信號(hào)給所控制區(qū)的固態(tài)繼電器,由繼電器完成該區(qū)接觸器的通斷控制,從而完成熱處理工作。
3.自動(dòng)工作方式
在此種工作方式下,將工作方式切換開關(guān)SB14旋轉(zhuǎn)至自動(dòng)方式,接觸器KM16接通,通過與可編程控制器(PLC)相連接的觸摸屏上編制的按鈕進(jìn)行熱處理操作。各區(qū)溫度值由溫控表進(jìn)行設(shè)定后,各區(qū)熱電偶完成實(shí)際溫度檢測后,數(shù)值傳給溫控表,由溫控表完成溫度比較,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定溫度后輸出一個(gè)數(shù)字信號(hào)給可編程控制器,由可編程控制器完成信號(hào)收集,當(dāng)6個(gè)區(qū)的熱處理溫度到達(dá)設(shè)定值不一致時(shí),由可編程控制器里面的程序完成比較后,輸出熱交換風(fēng)機(jī)控制信號(hào),啟動(dòng)熱交換風(fēng)機(jī)使各區(qū)溫度保持一致,從而實(shí)現(xiàn)熱處理材料物理性能一致性。保溫時(shí)間由程序完成,熱處理工作完成后由可編程控制器發(fā)出斷電控制信號(hào),將加熱器斷開后,開始報(bào)警。自
4. 結(jié)語
箱式工業(yè)爐數(shù)字化設(shè)計(jì)與改造工作完成后,實(shí)現(xiàn)了手動(dòng)與自動(dòng)兩種控制方式的互換。產(chǎn)品熱處理溫度不均勻的問題得到了解決,實(shí)現(xiàn)了熱處理智能化控制,使產(chǎn)品的廢品率和熱處理成本得到大幅降低,熱處理工作更加方便、可靠。經(jīng)過試運(yùn)行證明,達(dá)到了生產(chǎn)使用要求,滿足了自動(dòng)化控制要求,真正實(shí)現(xiàn)了重慶工業(yè)爐的運(yùn)轉(zhuǎn),使生產(chǎn)效率和班產(chǎn)大幅提高,節(jié)省了大量的能源。
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